液晶顯示模組漏光不良現(xiàn)象的解決方法
來源:數(shù)字音視工程網(wǎng) 編輯:航行150 2017-03-10 07:21:36 加入收藏
液晶顯示器是信息時代中廣泛使用的平面顯示設(shè)備,它具有能耗低、外形輕薄、重量輕的特點,由液晶顯示器、連接件、集成電路、電子線路板、背光板以及其他結(jié)構(gòu)件組合而成液晶顯示模組是平板顯示主要設(shè)備。
液晶顯示模組漏光的定義
電視與液晶顯示器經(jīng)常會出現(xiàn)面板漏光的現(xiàn)象,這到底是什么原因造成的,是不是正常的呢?
漏光到底是什么,其實漏光跟面板結(jié)構(gòu)有非常大關(guān)系,首先主要由液晶顯示器(TFT-LCD)、背光(BLU)及柔性線路板(FPC)這三大部分組成的液晶顯示模組(TFT-LCM)在一般情況下漏光是一個非常正常的現(xiàn)象,因為漏光既不會影響液晶電視與液晶顯示器本身的亮度,更不會影響到液晶電視與液晶顯示器的響應(yīng)速度以及使用壽命,唯一會影響的就是面板的整體顯示效果。當(dāng)背光LED燈口位的亮度明顯高于其它區(qū)域時出現(xiàn)在燈口位置的亮斑或者亮柱被稱為:漏光。
造成液晶顯示模組漏光的產(chǎn)生原因
1、液晶顯示模組漏光成因
根據(jù)一些生產(chǎn)廠家的統(tǒng)計分析,液晶電視與液晶顯示器產(chǎn)生漏光不良的原因,其中有93%是因為眩光不良而造成的,因此,可以斷定漏光不良的主要關(guān)鍵問題是要解決眩光問題。
2、產(chǎn)生眩光的原因
產(chǎn)生眩光的原因之一是液晶顯示模組中的背光中的LED燈發(fā)射的光線是直接射出的,而不是按照正常情況經(jīng)過導(dǎo)光板均勻擴散出去的,同時,還有一種情況就是,導(dǎo)光板的制作效果不佳也會產(chǎn)生類似情況。從以上兩種情況再進行細分,可以引伸出7個方面的原因。如圖1所示:眩光成因分析圖。
(1)LED燈厚于導(dǎo)光板
當(dāng)LED燈的厚度超過導(dǎo)光板時,那么超出部分的光線就會從導(dǎo)光板的上方直接放射出去,就是這些沒有經(jīng)過導(dǎo)光板均勻發(fā)散的光形成了眩光。通過采用螺旋測微器對導(dǎo)光板以及LED燈分別進行測量統(tǒng)計,對統(tǒng)計測量得出的均值比較所得出的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示出測量的數(shù)據(jù)均值都存在顯著的差異:LED燈要比導(dǎo)光板厚。
(2)FPC 的反折力大于FPC 雙面膠粘力
當(dāng)FPC的反折力過大時就會將LCD拉起,造成導(dǎo)光板與LED燈形成錯位而致使光線不能正常經(jīng)過導(dǎo)光板均勻發(fā)散而產(chǎn)生眩光。但是,針對FPC反折力大,無定量方法測試反折力,因此將雙面膠粘性系數(shù)和粘膠面積都進行了縮小來檢驗其是否會造成眩光。通過對不同膠粘面積下眩光的產(chǎn)生率進行對比,確認對FPC的反折力大于FPC的雙面膠粘力的假設(shè)不成立。
(3)員工擠壓模組
通過觀察比對生產(chǎn)線上員工的作業(yè)手法發(fā)現(xiàn),的確存在員工在加工過程中偶然會發(fā)生擠壓模組的情況,以此,通過進行對模組用力捏壓試驗,發(fā)現(xiàn)捏壓會使得LED與LCD的接觸,當(dāng)LCD接觸到LED并且受到擠壓時,LED頂部的雙面膠就會將LED粘住并隨之移動。所以,對于員工擠壓模組而造成眩光的假設(shè)是成立的。
(4)LCD與LED中間存在間隙
當(dāng)液晶顯示模組受到按壓使得LCD與LED中間存在的間隙消失,雙面膠就會粘上LED并帶動它發(fā)生偏移,從而造成漏光現(xiàn)象。為了能確認間隙大小的適合度,我們利用0.1mm塞規(guī)對間隙進行了不同厚度的測試,最后結(jié)論是:采用0.1+0.06+0.02的黑膠組合可以塞入間隙,而采用0.15+0.06的黑膠組合則不能塞入間隙,由于黑膠本身的最大厚度是:0.06mm,因此間隙的大小為:0.12mm,說明:LCD與LED中間存在間隙造成眩光的假設(shè)成立。
(5)視窗距LED燈發(fā)光面距離小造成眩光
以背光D2設(shè)計長度為2.9mm的機型為例,由于員工的操作會導(dǎo)致有效D2的偏差,我們對D2的長度為3.1mm以及2.9mm兩個不同條件的眩光率進行了對比檢測,檢查其不同情況下產(chǎn)生的差異,試驗結(jié)果:在這兩種條件下,隨著D2距離的增大,眩光的不良率呈下降趨勢。因此,說明視窗距LED燈發(fā)光距離小也是眩光產(chǎn)生的要素之一。
(6)導(dǎo)光板網(wǎng)點不良及導(dǎo)光板鋸齒不良造成眩光的可能性
檢測導(dǎo)光板網(wǎng)點不良及導(dǎo)光板鋸齒不良需要檢驗IQC,對D2長度分別為3.1mm及2.9mm兩個長度對20片導(dǎo)光板進行不良率檢測,結(jié)果是:導(dǎo)光板效果可以接受的有10,導(dǎo)光板效果不能接受的也有10片。再由兩名檢驗員對500件導(dǎo)光板分別進行抽取檢驗,皆沒有發(fā)現(xiàn)導(dǎo)光板不良產(chǎn)生,因此說明,導(dǎo)光板網(wǎng)點不良及導(dǎo)光板鋸齒不良不是產(chǎn)生眩光的主要因素。
液晶顯示模組眩光的改善方法
針對產(chǎn)生眩光的因素,我們可以采用以下的改善方案。
1、采用加貼吸光條解決LED燈比導(dǎo)光板厚的問題
如果直接將LED燈改換成0.4mm厚度的,用以適應(yīng)導(dǎo)光板的厚度,但是這樣背光的成本將會增加20%左右,而且,LED燈改換后,是否能夠與導(dǎo)光板匹配還需要進行檢測,因此,經(jīng)過反復(fù)的推敲,我們選擇了在背光的反面,LED燈的燈口處加貼吸光條,將導(dǎo)光板墊高,這樣來調(diào)整LED燈與導(dǎo)光板的匹配度,減少眩光的產(chǎn)生。
2、采用增加LCD下的偏光片尺寸以此來改善間隙狀況
將原來的42.10×34.40mm的偏光片改換成44.10×34.40mm的偏光片,通過將偏光片加長后,偏光片可以完全覆蓋住LED,同時填補了LCD與LED之間的空隙。
3、增加視窗的距離
由于黑白膠粘上后不可進行LE D的可視區(qū),而黑白膠組裝后的標準差S是0.058mm,所以,如果在生產(chǎn)過程中將LED的AA區(qū)邊緣與黑白膠邊緣距離留出0 . 0 8 m m 的空間, 同時根據(jù)最大長度為3.4mm的D2算出,3.4-0.08-3×0.058=3.14所以,視窗距離LED燈發(fā)光面的距離從2.9mm增加到3.14mm。
4、加強員工培訓(xùn)
針對員工操作造成眩光產(chǎn)生的問題,需要不斷完善規(guī)章制度,規(guī)范操作工藝,同時加強操作技能的培訓(xùn)以及加強員工素質(zhì)教育,提高員工的職業(yè)素養(yǎng),減少廢品率。
結(jié)語:任何的先進技術(shù)都需要經(jīng)過實踐的檢驗,在實踐中不斷改善,適應(yīng)成品的推廣使用。
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